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被MPU6050 DMP坑过的朋友看过来

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发表于 2018-1-6 11:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    做十二届直立的时候用了6050,开始没有用他自带的DMP,用原始数据自己融合的,越到后面越发现在快速加减速的时候,由于加速度计受到外界干扰较大,解算出的角度会稍微偏离真实角度,几种常用的方式都测试过,均会受不同程度影响。后来用了DMP以后发现稳的变态,无论如何用力晃动,角度都没有明显偏离真实角度。我直立控制是用了串级,内环角速度500Hz,外环角度100Hz,用了DMP以后虽然角度上更准了,但明显的可以感觉到内环效果变了,单独调试内环角速度,与不开启DMP时的效果完全不同,当时也查了很多资料没能搞明白原因,之前发的一个帖子中也有提到。这个库是基于正点原子移植好的,应该有相当大一部分朋友是用了正点原子的这个库。
    今天帮学弟做这届的车,重新移植DMP的时候突然发现了一个坑,

开始我还不以为然,我觉得我已经把库初始化的一些地方改过了,后来想想还是再去看看,结果就在DMP最后一个使能函数里发现了一个隐藏的很深的深坑

注意看标出的这三个函数,第一个是设置采样率为1K,然后是加载固件,最后使能,我们先进到使能里面看

他竟然又重新设置了一遍采样率,那么反过来再看这个st.chip_cfg.dmp_sample_rate在哪里被改变过,搜索发现是在加载固件的时候



那么最后配置成功的采样率显然就是宏定义的DMP_SAMPLE_RATE  200Hz,而这个原本是用来配置DMP的输出速率的,并不是陀螺仪的采样率,然而正点原子移植的库里就是这么写了。如果移植了正点原子移植好的DMP程序且完全没有改动就更坑了,默认的只有50Hz,我这个还是自己改成了最大的200Hz。控制频率500Hz,但数据更新只有200Hz,那么PID的微分项的效果就被大大降低了,那么这个控制就是有问题的。
    不得不说写这个库的程序猿思想和我等渣渣不太一样,既然最后一步又重新配置了,那么前面又装模做样一本正经的配置又有什么意义?逗我们玩呢?再感慨一遍,最后使能函数里的这个坑实在是太深了。

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发表于 2018-1-6 12:20:27 | 只看该作者
本帖最后由 ggchasing 于 2018-1-6 12:21 编辑

从官方库里面移植过来的,看样子都比较粗糙。不过DMP也不至于稳的夸张,感觉使用起来也存在一定的加速度的影响
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 楼主| 发表于 2018-1-6 12:57:31 | 只看该作者
ggchasing 发表于 2018-1-6 12:20
从官方库里面移植过来的,看样子都比较粗糙。不过DMP也不至于稳的夸张,感觉使用起来也存在一定的加速度的 ...

影响也有一点,它的内部应该还是对这种情况处理了的,比起我们自己融合不做处理还是有点优势的,缺点就是速度略慢
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发表于 2018-1-6 13:16:40 | 只看该作者
MPU6050最快就是200Hz
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发表于 2018-1-6 15:07:47 | 只看该作者
萌小凡 发表于 2018-1-6 13:16
MPU6050最快就是200Hz

不是的。
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发表于 2018-1-6 16:50:48 | 只看该作者
这就是不亲自写底层的坏处
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发表于 2018-1-6 19:45:49 | 只看该作者
当时自己写的算法不行,为了将原版DMP库(MSP430的)改为TM4C的,一边对照这正点原子的来改,改了好几天一点点改,当时。。。
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发表于 2018-1-7 13:58:34 | 只看该作者

那请问多少
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发表于 2018-1-10 19:26:57 | 只看该作者
卡尔曼滤波不行么
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发表于 2018-1-11 12:09:12 | 只看该作者
但是有点慢啊用dmp的话,周期是5ms.还不如自己解算姿态了
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