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直立换了数字陀螺仪加速度计之后 拟合角度滞后

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发表于 2016-3-27 11:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因原来的模拟陀螺仪坏了,且原来那个陀螺仪温漂很大,因此想试试数字陀螺仪加速度计

换上之后,读取出来的角度的确很准,但总感觉拟合的角度有点滞后
最直观的感觉是原来调直立角度环时,只加P到一定值,车子可以较好的立起来(虽然会往一个方向跑)
接着P再加大,加到太大时,车子会开始震荡

但现在P加小了,车子立不起来,刚加大一点,直接开始震荡,少了中间的那个过程
只能强行把D加大来抵消震荡

虽然这样能立起来,但感觉很不爽,总感觉这样不够硬

附上虚拟示波器的图:

(黄色为拟合后的角度,红色为加速度计的值)

可以看到车子一动起来,拟合角度有明显滞后

一开始以为是不是数字的加速度计通过I2C读取太慢了,但在IAR里看了一下,读完加速度计的Z轴、
陀螺仪的X、Y轴,一共2ms,似乎还行

请教一下各位,这种问题要如何解决呢


补充内容 (2016-3-27 18:42):
在参考手册里发现,数字陀螺仪里的低通滤波会造成一定的延迟。而原来设定的值得时延是18.9ms……换了一个值,时延是0.98ms,基本没有滞后了。如果数字陀螺仪是MPU6050的可以考虑设置CONFIGURATION寄存器的DLPF

补充内容 (2016-3-27 18:50):
数字陀螺仪可以参考上面的设置,缺点是时延小则噪声会比较大,所以自己选一个合适的值。
如果是模拟陀螺仪的滞后,我自己用模拟陀螺仪的时候没这个问题,其他组有出现过,可以尝试调小时间补偿系数

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发表于 2016-3-27 12:29:32 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2016-3-27 12:42:25 | 只看该作者
解决了……具体看原帖的补充内容
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发表于 2016-3-27 12:56:15 | 只看该作者
楼主 我融合波从早变到晚 都快被整哭了 坏了么?

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发表于 2016-3-27 15:56:16 | 只看该作者
takethisway 发表于 2016-3-27 12:56
楼主 我融合波从早变到晚 都快被整哭了 坏了么?

我的也是,晚上调好,白天就飞,温漂把我搞得都想砸车
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 楼主| 发表于 2016-3-27 18:48:03 | 只看该作者
takethisway 发表于 2016-3-27 12:56
楼主 我融合波从早变到晚 都快被整哭了 坏了么?



拟合后的角度跟随得有点慢啊,陀螺仪系数再调调试试


你是模拟还是数字的陀螺仪?模拟陀螺仪温漂严重,我原来是通过每次上电的时候让车子静止
然后采集多次作为零偏值,你可以试试


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发表于 2016-3-27 21:05:48 | 只看该作者
361369499 发表于 2016-3-27 18:48
拟合后的角度跟随得有点慢啊,陀螺仪系数再调调试试

全是模拟的 零偏值也是按你这样处理的 基本每调一次车就要重新调一次 我已经被玩坏了
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 楼主| 发表于 2016-3-27 21:31:38 | 只看该作者
takethisway 发表于 2016-3-27 21:05
全是模拟的 零偏值也是按你这样处理的 基本每调一次车就要重新调一次 我已经被玩坏了

可以借别人的陀螺仪试试,其实未必是陀螺仪的问题
以前我也一直觉得我的陀螺仪温漂太大是不是坏了,后来才发现还是参数的问题

另外,你AD采样精度是多少位的,精度高一点效果会比较好
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发表于 2016-3-27 22:11:14 | 只看该作者
温漂问题解决不了吧
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发表于 2016-3-27 22:14:55 | 只看该作者
请问楼主怎么用IAR看读取数据用的时间呢?
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