ciri 发表于 2017-4-20 19:20
lz用的什么上位机
Cyclone_mE9MW 发表于 2017-4-20 19:15
这是速度控制吗?
_益菌 发表于 2017-4-20 19:29
是编码器测的的速度吗?
蒙哥马利 发表于 2017-4-20 19:20
我想问一下毛刺多一般是什么问题呢?(可以看看你们调节的曲线吗?谢谢)
yyuiopxx 发表于 2017-4-20 20:22
我用matlab仿真增量PID的情况,觉得kd消除毛刺的效果应该不错。
yyuiopxx 发表于 2017-4-20 20:22
我用matlab仿真增量PID的情况,觉得kd消除毛刺的效果应该不错。
漫漫征途 发表于 2017-4-20 21:47
我B车怎么调都达不到这个效果,一开始总是要超调一点,此外和你下面那个差不多
漫漫征途 发表于 2017-4-20 21:47
我B车怎么调都达不到这个效果,一开始总是要超调一点,此外和你下面那个差不多
じ~凝眸处 发表于 2017-4-21 07:55
超调的话,做一下PI分离, 你的波动大,感觉是I小了一点。 非要加D的话,要加反向D,可以起到取抖的作用 ...
蒙哥马利 发表于 2017-4-20 21:56
老哥,你是怎么调的,电机加d了?
2585341750 发表于 2017-4-21 08:02
一般有超调的话是正常的,完全没有超调是牺牲了响应的
还有一个可能性,没开电机的时候也在积分,积分 ...
じ~凝眸处 发表于 2017-4-21 07:55
超调的话,做一下PI分离, 你的波动大,感觉是I小了一点。 非要加D的话,要加反向D,可以起到取抖的作用 ...
漫漫征途 发表于 2017-4-21 12:34
PI分离??!
じ~凝眸处 发表于 2017-4-21 14:48
反向D,通过D的预测作用给予pwm一定的削弱。 不过会牺牲一点动态响应。 PI的分离是可以有效抑制超调, ...
じ~凝眸处 发表于 2017-4-21 14:48
反向D,通过D的预测作用给予pwm一定的削弱。 不过会牺牲一点动态响应。 PI的分离是可以有效抑制超调, ...
蒙哥马利 发表于 2017-4-20 21:54
额(⊙o⊙)…电机一直用pi控制,没有加过d,毛刺多难道是这个原因?
wx_SnQwg0FW 发表于 2017-4-22 21:23
想问一下 你的设定值怎么做到是曲线的?
indenture 发表于 2017-4-24 18:20
请问你这是输出的编码器转速还是PWM?
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