Jyoun 发表于 2014-1-11 22:20 多半溢出了,或者振荡太大。
小笨聪 发表于 2014-1-11 22:25 大神你的车现在什么速度了?那会看了你新传的视频 现在能达到多少呀
Jyoun 发表于 2014-1-11 22:24 不好意思,我猜不到你哪里弄错了。
Jyoun 发表于 2014-1-11 22:27 没变,还在试验新的巡线算法和舵机控制算法。
小笨聪 发表于 2014-1-11 22:28 我调了好多天了 加上编码器速度闭环 就出现问题 头痛 回宿舍重新改算法 不过还是谢谢你
若苦似甜 发表于 2014-1-12 14:02 不闭环没问题?如果是闭环以后出的问题,可能是你的速度PID给的不对,你是不是随便给的PID。
小笨聪 发表于 2014-1-12 14:11 我也不知道算不算乱给的 就是试出来的值 但是突然停车是什么原因呀
an~ 发表于 2014-6-17 18:44 你注意看下,停车的时候是不是复位了。AD重新采值就是复位了,那么电机也就会暂时关闭了
世界领袖2013 发表于 2014-6-17 19:21 逗比 你看人家什么时候的帖子
ITheaven 发表于 2014-6-18 00:49 可能是程序跑飞了 然后复位了······
ai921430375 发表于 2014-6-17 22:09 有可能是静电复位的问题
小笨聪 发表于 2014-6-18 12:10 谢谢 我很早就解决了 是复位问题 严格来说是编码器和板子的问题 你现在什么速度啊
an~ 发表于 2014-6-18 12:25 恩的。那就好。。木有速度.调电机PID,总是出问题。
小笨聪 发表于 2014-6-18 13:05 你做的是电磁吗? 你用的是位置式PID 还是 增加量式PID?
小笨聪 发表于 2014-6-18 12:11 谢谢 已解决 你什么组别的啊 现在瓶颈没有啊